節,存于心;約,在于行。當前,中陽鋼鐵焦化廠干職用切實的行動,行節能之點滴、匯降本之涓流,促降本增效工作扎實落地。
面對軟化器產水量降低、工業鹽消耗增加這一“一降一增”的被動局面,焦化一車間熱力工序職工細研深究,把問題聚焦在樹脂上。原來,該工序的軟化器運行已久,其中一部分樹脂已失效,一部分樹脂則在沖洗中流失。
“添加樹脂,只能治標!”“對,我們還得考慮下一步如何運行,怎樣才能實現‘一增一降’的利好局面?”“不僅要添加樹脂,而且要進一步優化軟化器的運行質量。”
職工們在集思廣益后確立了一致的答案:短效治標、長效治本,兩手都要硬。所謂短效治標,即添加樹脂,進一步增加軟化器的產水量。長效治本則是分步驟實施,首先對軟化器進行大反洗,沖洗其中的懸浮物等雜質,確保終點清澈;其次,充分攪拌工業鹽再生液,使其達飽和狀態;然后,控制還原液流量,使其與再生液進行充分的接觸反應;最后,讓再生液在軟化器內浸泡8小時,使樹脂與再生液充分反應,達到最佳效果。
“‘治標’‘治本’同步實施,效果果然達預期。目前,每日軟水產量較之前可增加100t、節約工業鹽0.05t,促工業鹽單耗降低了0.1kg/m3。”這組實打實的數據,儼然證明了熱力工序職工的這條“治標更治本”的節約之道是可行的、正確的。